(1)工艺流程A002型抓棉机-A035型混开棉机-FA106型豪猪开棉机-FA106B型梳针开棉机-A092型双棉箱给棉机-FA141型成卷机-FA201型梳棉机-FA306型并条机-FA402型粗纱机-FA506型细纱机(2)工艺配置A002型抓棉机打手伸出肋条2 mm,打手速度为743 r/min,小车转速为2.5 r/min,小车运转效率在90%以上;FA106型机入口处尘棒间隔距倒数第1、第3、第5根去除,打手速度为560 r/min;FA106B型机打手转速为480r/min;FA141型机综合打手转速为900 r/min,风机转速为1400 r/min;FA20l型机锡林~盖板隔距为0.18mm、0.15 mm、0.15 mm、0.15 mm、0.18 mm,刺辊转速为930 r/min,道夫转速为24.8 r/min,盖板速度为140 mm/min,刺辊下分梳板去掉一块便于落杂。2、配棉及其成纱质量状况5种配棉方案在同一工艺流程、同一工艺条件下,纺C 18 tex成纱质量状况见表1。

①对原棉进行放湿,使回潮率控制在7.5%~8.0%;
②针对有害疵点过多,在梳棉机上采取强分梳紧隔距,加大落杂区长度,使带纤维籽屑杂质在该落杂区脱落,并将第1把除尘刀隔距由0.5mm调整为0.4 mm;
③梳棉机道夫速度由24.8 r/min调整为18 r/min,其成纱质量见表2。(2)配棉方案5所用原棉属于2003年度新棉,因籽棉在收购过程中价格上涨,掺水现象较严重。棉花加工企业在收购加工时又没有分级轧棉,造成棉花混级现象严重,再者掺水使籽棉回潮增大,棉花加工厂在加工过程中,因籽棉回潮过大,缠胶辊现象多,束丝增加,而且杂质也不利于清除,因此该批原棉整体加工质量差。我们通过分析成纱质量情况,棉结杂质较多导致条干、粗节恶化;从原棉的性能指标分析看,主要原因是主体长度短,短绒率增加,有害疵点增多。对此我们采取了以下措施:
①对原棉放湿,控制棉卷回潮率在7.0%~8.0%,使杂质在清棉工序大杂早落,不要打碎,将FAl06型机打手速度由560 r/min调整为460 r/min,FA106B型机停开,因为该批棉花在加工过程中经过皮棉清理处理,对棉纤维的损伤很大,短绒率为14.76%就是很好的证明;
②梳棉机上采取先预分梳后除杂的工艺,将刺辊第二块分梳板去掉,留下第一块用来预分梳并除杂;
③梳棉机盖板速度由原来的140 mm/min调整为240 mm/min,从盖板花来看,排出的杂质明显增多,而且还有部分黄染和碎小的棉花叶片,生条结杂减少近40粒/g;
④将梳棉机道夫速度由24.8 r/min调整为18 r/min,并适当减小生条定量,但要保证生产供给平衡;
⑤通过测试半制品质量指标,粗纱萨氏条干明显恶化至29%,对此我们分析纤维主体长度为26.22 mm,原来的隔距已不能有效控制纤维。对此我们将粗纱机后区中心距由59 mm调整为55mm,同理细纱机后区中心距由52 mm调整为50mm,条干得到有效控制,粗纱萨氏条干控制在18%~24%,细纱条干CV值在16%。采取上述措施后的成纱质量见表2。
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